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發(fā)電機維修滑環(huán)冒火原因分析


發(fā)電機運行中滑環(huán)冒火是常見的故障之1,若不及時候消除,可導致發(fā)電機滑環(huán)冒火,對發(fā)電機組安全運行造成直接威協,嚴重時候被迫停機。就大型發(fā)電機而言,緊急停機不僅造成系統(tǒng)出力下降,影響系統(tǒng)穩(wěn)定運行,而且對發(fā)電機組本身也將產生危害。通過認真分析、研究產生環(huán)火的原因,監(jiān)測設備運行情況,擬訂相應對策等方法是可以有效地防止發(fā)生此類故障的。
1.發(fā)電機維修經過
某廠200MW機組曾經發(fā)生1起發(fā)電機滑環(huán)冒火現象,停機檢查發(fā)現2/3的發(fā)電機碳刷刷握部分燒熔,而完好的刷握中有大部分壓簧壓力彈片折斷的現象。檢修過程中將所有刷握、碳刷、壓簧全部更換,機組重新啟動并入系統(tǒng)運行2小時候后,巡檢再次發(fā)現2只壓簧壓力彈片折斷,1壓簧單側從刷握內彈出。
發(fā)電機維修滑環(huán)冒火原因分析
2.發(fā)電機維修停機后檢查情況
通過這次200MW機組滑環(huán)冒火前運行情況分析,機組在故障前運行各參數均正常,有功、無功功率均在額定范圍,機組的振動和軸位移均符合運行規(guī)程要求。同時候對故障后的碳刷、壓簧、刷辯及部分完好刷握(仍裝有碳刷和壓簧)進行了詳細檢查,其結果如下:
(1)發(fā)現所有碳刷均為同1型號(D172),且長度均為新碳刷的2/3以上。
(2)對部分完好的刷握進行檢查,壓簧、刷辯均未有嚴重過熱跡象,且壓簧壓力彈片有大部分兩側均已折斷。且壓簧均為“V”型。
(3)對于壓簧壓力彈片1側折斷的情形,其另1側大部分有嚴重過熱或電弧燒傷跡象,且壓簧均為“V”型。
(4)部分壓簧壓力彈片完好,但兩側壓力彈片均有嚴重過熱跡象,且壓簧均為“V”型。
(5)個別壓簧卡口較淺,易造成壓簧從刷握內彈出。
(6)廠家新購3種同1型號壓簧,其檢測結果列于下表:
3.發(fā)電機維修原因分析:
通過對壓簧、碳刷、刷握的檢查以及對3種壓簧的檢測結果綜合分析后認為,,此次冒火的原因是:
(1)在機組運行中,雖然使用的是同1型號的碳刷,但由于其壓力不同,造成碳刷與滑環(huán)間的接觸電阻不1,致使同極滑環(huán)上不同碳刷間電流不均,部分碳刷電流過大。
(2)部分壓簧(V2型)未插入卡口或彈出(相當于未加彈簧)造成其它碳刷通過電流增大,其原因主要是卡口過淺。
(3)部分壓簧(V1型)壓力彈片均折斷(相當于此碳刷無壓簧),或壓力彈片1側折斷,使該碳刷接觸面減小,單位載流量增大。
(4)碳刷型號雖然均為D172,但由于其存在阻值上的差異,同樣使同極上碳刷間電流分配不均。
(5)由于運行人員巡檢間隔時候間較長,未能及時候發(fā)現部分碳刷嚴重過熱情況,也是最終造成發(fā)電機滑環(huán)冒火的原因之1。
4.發(fā)電機維修對策
為有效防止類似事故的發(fā)生,擬采取下述相應的對策:
(1)將發(fā)電機滑環(huán)上的所有壓簧全部更換為‘‘U’型壓簧。
(2)運行各班每小時候必須對發(fā)電機滑環(huán)、碳刷、壓簧進行1次全面、系統(tǒng)的檢查。
(3)運行中發(fā)電機滑環(huán)碳刷長度不小于新碳刷的2/3,如發(fā)現長度不足,必須立即更換。
(4)壓簧使用前應檢查其壓力均勻,卡口卡入刷握內應牢固,無彈出現象,壓簧無斷裂現象。
(5)領用新碳刷時候應首先行碳刷阻值測量,并將阻值相同的碳刷分別編號存放。更換碳刷時候,必須在同1極滑環(huán)上使用同1阻值的碳刷。嚴禁不同阻值的碳刷在同1極滑環(huán)上使用。
(6)新碳刷使用前必須配磨,以保證碳刷與滑環(huán)表面接觸達70%,同時候,新碳刷長度應與運行中的碳刷長度基本1致。
(7)新碳刷在刷握內應有間隙,且碳刷上下靈活串動無卡澀現象。
(8)運行中更換壓簧時候,應檢查壓簧接觸點牢固,彈片、彈簧正常受壓,在壓力消失后能完全恢復,壓簧卡口應有足夠余度,不能太淺。
(9)運行中發(fā)電機集控室內必須配有足夠的碳刷和壓簧,以便及時候更換,且每個碳刷均應標明阻值。
A組:阻值為(0.00150.0003)(勵磁機側滑環(huán))
B組:阻值為(0.00210.0003)(發(fā)電機側滑環(huán))
通過采取上述措施,有效地控制了發(fā)電機滑環(huán)過熱、彈簧彈出、壓簧斷裂等情況的發(fā)生,對發(fā)電機長期安全穩(wěn)定運行起到了長期安全穩(wěn)定運行起到了較好的保障作用。
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